柴油發電機氣缸蓋噴油器安裝孔銅套中部外圍與水道相通,如果銅套出現變形或破裂,噴油器O形密封圈損壞,也可能造成柴油道與水道相通,使柴油進入散熱器。據此,決定采用氣壓試驗檢查。
首先,拆除進油管和回油管,堵住回油管,從第5和第6缸缸蓋進油口,用氣泵注入0. 8MPa的氣體后發現水箱的水明顯向外溢出;接下來,自第3和第4缸缸蓋的進油口注入0. 8MPa的氣體,發現水箱沒有水溢出。
由此可以初步判斷第5和第6缸的氣缸蓋可能存在故障。拆下第5和第6缸的氣缸蓋,檢查發現第5和第6缸的噴油器銅套均出現嚴重變形和破裂(圖7-26),且銅套外側的O形密封圈也有損壞現象。
故障排除:更換銅套及O形密封圈,再進行氣壓試驗,確定柴油道和水道不再相通,安裝試機后故障排除。
故障原因分析:此類故障的出現,主要有以下三個方面的原因:噴油器安裝銅套的安裝方法不正確;噴油器安裝時壓緊過度;柴油機啟動后沒有進行工作前的預熱等。
為防范類似故障的發生,在使用和維護設備時應注意以下兩方面。
一方面,操作人員應該注意,在柴油發電機啟動后,特別是冬天,Y定要進行5~10min的預熱,預熱完成后再進行施工作業。
另一方面,柴油發電機維修人員在更換、安裝該銅套時,首先,要使用專業的安裝工具進行安裝,不能直接壓裝噴油器,這樣容易造成銅套安裝不到位而壓壞銅套,導致故障發生。其次,在安裝噴油器時,應注意不要使噴油器固定螺栓的擰緊力矩太大,須按照技術要求的擰緊力矩進行緊固。